今天车间巡检过程中,接到生产线班长的电话,说轧机上的台架有上升没有下降,现在轧机辊下不来,没办法生产,所以工人都很着急,让我们电工好快过去看一下。
说实话,这个故障我是第一次遇到,我以为是用油压控制升辊降辊,结果到了现场以后,发现是电机带动蜗杆,电机的正反转使轧机辊上升下降。
按一下下降启动按钮,电机没反应,按一下上升按钮,电机运行,说明电机没问题。
另一位电工师傅说去配电室看看,电机接触器在配电室里面。
进去以后找到那台配电柜,观察一下接触器,让工人在现场启动一下,发现上面有两个继电器工作,看来是继电器得电以后控制下面两个接触器的正反转。
继电器得电,上升接触器吸合正常,下降接触器不吸合,停电检查接触器,用表先测量一下线圈,发现不通,看来问题出在线圈上。
电工师傅说接触器线圈库房没有备件,直接换新接触器就行了,库房有,去库房拿接触器的时候顺便把10毫米套管扳手拿来,拆接触器地脚螺丝要用到,配电室离库房太远,多跑一次太浪费时间。
把套管扳手和接触器拿来以后,开始停电拆线,线拆完以后开始拆接触器地脚螺丝,总共有两个。
但是在拆螺丝的时候,遇到了一个小难题,螺丝连轴转,螺母在下面,手伸下面去都费劲,想用开口扳手看住螺母,扳手下不去。
这可怎么办,两个螺丝都试了,都是这样,电工师傅说上次换接触器的时候,拆螺丝很轻松,这次这么费劲,看来螺丝不太好了。
这时候突然想到一个办法,用10毫米的眼镜扳手,用手可以放进去看住螺母。
出了配电室又去维修间找眼镜扳手,顺便找了两个螺丝,来回又耽误了一些时间
非常费劲的把螺丝松下来,手脖子处都卡红了。
把新接触器换好以后,把电送上,让操作工师傅试一下,接触器吸合,电机运行正常。
现场工具收拾完,把坏接触器拆开看一下,线圈没有烧,焊接位置也没有断,但是用表测量就是不通,看来线圈里面有断点,就是不明白线圈怎么断的,难道是接触器吸合那点震动劲?
出了配电室以后,领导正好过来询问情况,告知他接触器坏了,换了一个接触器。
领导询问处理故障用了多长时间?
回答他用了半小时,换接触器的时候中间出了一点小问题。
领导听完非常不满意,认为上次十分钟就能搞定,这次怎么用了半小时?出了小问题不是借口。
听完领导训话,保证下次尽量缩减处理故障时间。
领导走了以后,大家反思了一下,看来下次处理设备故障,维修时间不能太快,要把时间把握好,免得领导总拿最快的时间来当标准。
这次维修过程,由于缺少工具的问题,影响到了换接触器,增加了维修时间,大家可以牢记一下,希望能够帮助到你。