各位专家看过来,一台750千瓦的直流电机,轧钢时放炮停车了,碳刷检修刚换的,只用了一天半就烧成这样了?有明白的朋友给帮忙分析一下怎么回事?
一台750千瓦的直流电机在轧钢过程中突然放炮停车,断掉电源总柜,用表测量一下扩容柜里面的可控硅,没有击穿的,保险也没有烧坏的,电机电枢不接地。
打开直流电机外罩,检查一下里面的碳刷,发现有很多碳刷和碳刷架子都烧坏了,换向器打的惨不忍睹。
这台直流电机前两天检修的时候,碳刷都是新换的,这才用了一天半就烧成这样了,到底是什么原因有点想不明白。
把这种情况汇报给领导,建议换电机,烧坏的电机拉出去做维修保养。
因为换电机时间会快一点,人多干活快,如果换碳刷,只能两个人干活,人多了也帮不上忙,在打磨换向器,两个人估计得三四个小时能完成,而且咱们处理直流电机也不专业,换向器只能用砂纸打磨,没有专业人员做的好。
最后领导同意换电机,两个多小时直流电机换完以后送电试车,直流电机运行正常。
像直流电机遇到这种情况,最好交给专业人员来处理,如果自己维修不到位,出了问题肯定会被领导追究责任。
大家遇到直流电机这种问题你会怎么处理?
这种保养后出来的故障,不外乎以下的原因: 1,碳刷的材料不对; 2,新碳刷与换向器接触面积不够,没有磨合好就加上了重负荷; 3,电机轴承端盖加润滑脂量太大了,超过了轴承空隙的三分之一。电机重负载运行时,润滑脂受热后顺轴蔓延至碳刷和换向器之间的缝儿里。导致换向器直接短路、放炮。
换完碳刷后没有进行空载磨合,未换电刷之前换向器估计磨损已经很严重,表面不光滑,换完碳刷后没空载磨合,致使工作时碳刷被严重磨损,大量碳粉聚集形成短路放炮。